怎樣在確保汽油質(zhì)量的前提下,合理利用組分油,提高油品一次調(diào)成率?這一問題一直困擾著各大煉油企業(yè)。日前,這一技術(shù)難點已由中科院自動化所攻克。該所研發(fā)的“汽油油品在線優(yōu)化調(diào)合”技術(shù)使汽油調(diào)合技術(shù)由人工控制轉(zhuǎn)變?yōu)槿詣釉诰控制,實現(xiàn)了一次調(diào)合成功率100%。
中科院自動化所研究員李澤飛告訴記者,就像酒的勾兌一樣,油品也需要調(diào)合,才能形成不同類型的汽油。加油站中分為90、93、97等型號的成品汽油,都是將組分油(生產(chǎn)汽油的半成品)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)合出來的。過去國內(nèi)企業(yè)大多采用人工調(diào)合的方法,由人工確定調(diào)合方案,手工計算調(diào)合配方,下發(fā)車間操作人員執(zhí)行。由于調(diào)合方案是基于計劃人員的經(jīng)驗確定的,方案存在局限性,很難對汽油生產(chǎn)進(jìn)行全局優(yōu)化,導(dǎo)致組分應(yīng)用不合理,不能一次性生產(chǎn)出合格汽油,增加了重調(diào)率,造成了人力、資源與能耗的浪費,嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
為了讓我國的油品調(diào)合走向“自動化”,中科院自動化所利用自身在自動化控制技術(shù)方面的學(xué)科積累與優(yōu)勢,開展了攻關(guān)研究。經(jīng)過5年的努力,科研人員自主研發(fā)出了我國的“汽油油品在線優(yōu)化調(diào)合”技術(shù)。該技術(shù)結(jié)合我國煉油企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀,對汽油自動調(diào)合操作所涉及的調(diào)合規(guī)則、生產(chǎn)計劃、調(diào)合排產(chǎn)、在線優(yōu)化調(diào)合、控制等一系列關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,提出了適合我國國情的汽油自動調(diào)合整體解決方案,突破了油品性能指標(biāo)精確控制這一關(guān)鍵技術(shù),使汽油生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)效益最大化。
目前,這項技術(shù)已在中石油、中石化重點企業(yè)得到應(yīng)用。中石油大慶石化分公司運行“汽油油品在線優(yōu)化調(diào)合”技術(shù)后,年調(diào)合汽油120萬噸,實現(xiàn)每年2000萬元的直接經(jīng)濟效益。大慶石化有關(guān)負(fù)責(zé)人說,該技術(shù)最突出的表現(xiàn),就是徹底解決人工調(diào)合方法一次成功率低和造成很大質(zhì)量過剩這兩大難題。據(jù)統(tǒng)計,我國內(nèi)地現(xiàn)有中等規(guī)模煉油廠50多家,若全部實施”汽油油品在線優(yōu)化調(diào)合系統(tǒng)”,僅汽油生產(chǎn)一項每年將為國家產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益幾十億元。
專家認(rèn)為,該項科研成果在石油石化行業(yè)推廣應(yīng)用,對提升中國石油石化產(chǎn)品質(zhì)量,增強石油石化企業(yè)國際競爭力,促進(jìn)節(jié)能減排、資源優(yōu)化等方面,均具有重要意義。這項技術(shù)在功能和操作上都達(dá)到國外同類產(chǎn)品的技術(shù)水平,打破了國外的技術(shù)壟斷,大大增強了我國石油石化行業(yè)在國際市場上的綜合競爭力。
據(jù)悉,在成功研發(fā)“汽油油品在線優(yōu)化調(diào)合”技術(shù)的基礎(chǔ)上,中科院自動化所還將結(jié)合行業(yè)與市場需求,開展柴油在線優(yōu)化調(diào)合技術(shù)研發(fā),推動我國油品在線優(yōu)化調(diào)合技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,創(chuàng)造出更大的社會和經(jīng)濟效益。 |